降本增效的“石灰石礦樣本”
2024-08-05來源:環(huán)球破碎機網(wǎng)
今年初,5座生產生石灰的豎窯關停,百余名職工需分流安置。這是自2018年采場退出四川攀枝花蘇鐵國家級自然保護區(qū)后,攀鋼石灰石礦分公司再一次面臨的發(fā)展難題。
“面對困境,公司優(yōu)化組合,強力推行技改,深挖降本潛力,拓展發(fā)展空間。”近日,攀鋼石灰石礦分公司黨委書記、經(jīng)理程惠壯說,上半年公司降本增效超計劃60多萬元。
石灰石粉、生石灰粉、高鎂灰,是石灰石礦長期以來的三大主要產品,其中,石灰石粉和生石灰粉是攀鋼釩煉鐵廠高爐冶煉的冶金輔料,高鎂灰是攀鋼釩煉鋼廠轉爐煉鋼所需的輔料。然而,這一固定產品結構卻在今年初被打破,攀鋼釩煉鐵廠強化新發(fā)展理念,決定用活性石灰替代生石灰。
“產品結構的改變,必然涉及原來單位的人員和崗位的改變。”石灰石礦作業(yè)區(qū)生產班班長李萬權說,隨著一系列措施落實落地,原公司112名職工優(yōu)化組合,作業(yè)區(qū)生產由2班次調整為4班次,生產時間由10小時改為24小時,煥發(fā)出新的活力。
在降低生產成本方面,石灰石礦實施了系列改革性舉措。電單耗是降低石灰石粉成本的重要指標之一,原來生產1噸石灰石粉要消耗6.5度電。該公司積極著手進行工藝技術攻關,革新工藝流程,將原來5條皮帶減少至3條皮帶,同時縮短了現(xiàn)有3條皮帶運輸距離;通過“微調”
破碎機的篩網(wǎng)間隙、反擊板與
錘頭間隙等,提高石灰石破碎后的小顆粒度和破碎效率,從而降低了石灰石粉的平均電耗。上半年,石灰石粉產線每噸電單耗較2023年同比下降0.72度,創(chuàng)效明顯。
普立窯焦比對降低高鎂灰成本有著直接影響。該分公司在保證高鎂灰品質的情況下,千方百計減少焦炭的用量,通過加強對原燃料的粒度控制、定期檢查原石
破碎機設備、確保篩距在合理范圍、強化焦炭的粒度檢測和焦炭篩分作業(yè)、嚴控普立窯內部溫度等,降低了普立窯焦比。1-7月,普立窯平均焦比為每噸115.92千克,較2023年同比下降2.91千克,取得了良好成效。
責任編輯:王子祺
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