“威猛復頻篩,
機械劃時代,振動不見動,卻把物料篩,細料全篩走,大塊留下來,振動沖擊小,結構多出彩;基建成本低,檢修省力氣;變頻又變幅,全靠新技術;節(jié)能又環(huán)保,都夸此篩好!”
上述流行于鋼鐵企業(yè)的五言詩是用戶對由河南省高新技術企業(yè)河南威猛振動設備股份有限公司(以下簡稱威猛股份)研發(fā)的復合頻率
振動篩的高度評價。今年1-7月,威猛復頻篩的銷售勢頭一路攀升,顧客盈門。
問到威猛股份研發(fā)這種高新技術復頻篩的主要動因,該公司總經(jīng)理王思民開門見山地說:企業(yè)決策層必須認真分析研討冶金行業(yè)客戶需求,有的放矢為用戶創(chuàng)造價值,才能實現(xiàn)供需雙方的雙贏。
新環(huán)保法出臺后,對違法排放污染物的企事業(yè)單位按日計罰且不設上限的規(guī)定,極大地提高了企業(yè)環(huán)境違法成本,節(jié)能環(huán)保受到鋼企重視成為常態(tài),也意味著冶金裝備行業(yè)對節(jié)能環(huán)保市場的重視也成為常態(tài)。
在這一認知下,威猛股份改變傳統(tǒng)設備工藝,圍繞節(jié)能降耗、環(huán)保第一的理念滿足客戶的需求,成功推出了環(huán)保節(jié)能復頻篩。此篩工作原理獨特,只有篩板振動(參振重量小而節(jié)能)而篩體不振動(能實現(xiàn)靜態(tài)密封無揚塵),維修簡便。該復頻篩在唐山建龍實業(yè)公司、唐山新寶泰公司、貴州諾亞公司等客戶的燒結機上成功使用,每年降低電費、維修費數(shù)十萬元。
唐山建龍實業(yè)有限公司新建燒結機項目部在用戶報告中稱:經(jīng)過了4年多的使用,該設備的節(jié)能環(huán)保功效是值得稱頌的。我公司通過對威猛復頻篩的引用,大大降低了冶煉成本,滿足了環(huán)保要求,提高了工作效率。
首先,這種復頻篩在工作的時候只有篩板振動,篩體不振動,從而可實現(xiàn)靜態(tài)密封無揚塵。它既可解決普通振動篩機進出料口動態(tài)難密封問題,又可解決振動篩及篩分樓揚塵難題。此外,篩體不參振還使得運行中參振重量明顯減少,從而使運行能耗也大大減少。據(jù)測算對比,同型號燒結機采用傳統(tǒng)的等厚篩,其運行功率為90千瓦,而采用威猛復頻篩運行功率只需要22千瓦,每小時可節(jié)電68千瓦。按照每天工作24小時每年工作330天計,一臺復頻篩每年可節(jié)電53.9萬千瓦時。按照每臺燒結機兩臺振動篩計算,一臺使用復頻篩的燒結機比一臺使用傳統(tǒng)等厚篩的燒結機每年可節(jié)電100多萬千瓦時,節(jié)省的電能將轉為企業(yè)利潤,節(jié)能降耗成果一目了然。
其次,這種復頻篩獨特的維修方便優(yōu)點也受到了好評。篩體不參振就不可能出現(xiàn)傳統(tǒng)等厚篩易產生的篩體振裂、橫梁斷的毛病。其振動負荷小,激振器不容易出現(xiàn)高溫運行及
軸承抱死情況,潤滑油耗也明顯減少。傳統(tǒng)等厚篩更換一次篩板需要人工一塊一塊拆下再換上新的,大概需要4個人耗時50小時;復頻篩篩板設計是整塊棒條的,檢修時將靜態(tài)密封罩通過快速把手打開篩板就完全裸露在外邊,可實現(xiàn)整體吊裝拆卸,更換只需2個人且用時不超過2小時,不會因為檢修時間長影響產量。傳統(tǒng)等厚篩篩板采用鑄造人字孔篩板,開孔率低,篩分效果只有85%左右,給槽下振動篩造成的壓力大,一旦篩分不透就可能給高爐帶來通風不良、爐溫不穩(wěn)定等弊端;而威猛股份復頻篩是采用單層雙面棒條篩板,開孔率高,篩分效果達到93%以上,可有效保證高爐入料均勻,杜絕細粉入爐。復頻篩的激振器還配有智能加熱系統(tǒng),可實現(xiàn)零下39攝氏度以內輕松啟動,完全可解決寒冷地區(qū)開機困難的問題。
2015年5月,全球最大的螺紋鋼生產基地河北敬業(yè)集團選用威猛復頻篩后,大大降低電機功率,由以前每條線200千瓦降低到90千瓦,僅電費一項每年節(jié)約99萬元。潤滑油從以前每月300桶降低到40桶,每年可節(jié)約70多萬元。篩分效率提高90%以上,每年燒結工序可節(jié)約成本950萬元。
從2015年至今,已有寶鋼、首鋼、河北鋼鐵、唐山鋼鐵、武漢鋼鐵、湘潭鋼鐵、山鋼集團、建龍鋼鐵近百家鋼鐵企業(yè)替換使用威猛復頻篩。
“威猛人的創(chuàng)新和成功再次向世人證明,困難對于一個企業(yè)來說,既是挑戰(zhàn),也是機遇,看你能否抓??!威猛研發(fā)的節(jié)能減排的新技術裝備層出不窮,在成績面前,威猛人沒有停步,而是百尺竿頭創(chuàng)新不止。”王思民總結道。