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金鐵3#高爐狠抓原燃料篩分 保證爐況穩(wěn)定順行實(shí)踐

2016-01-05來(lái)源:環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)

  夏濤   張明  王宏剛

  (甘肅金昌鐵業(yè)煉鐵廠)
  摘  要  金鐵煉鐵廠通過(guò)多重舉措,加強(qiáng)入爐原燃料篩分工作,減少入爐粉末,保證爐況順行的同時(shí)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也進(jìn)一步提高。
  關(guān)鍵詞  原燃料  加強(qiáng)篩分改進(jìn)篩子順行指標(biāo)
  1   前言
  2015年根據(jù)公司適應(yīng)新形勢(shì)下“限產(chǎn)升級(jí)”保生存、促發(fā)展的戰(zhàn)略部署,煉鐵廠在完成原燃料儲(chǔ)存任務(wù)后,燒結(jié)系統(tǒng)、球團(tuán)系統(tǒng)先后在2014年底,2015年2月停機(jī)。高爐開(kāi)始全部使用落地?zé)Y(jié)。由于燒結(jié)礦熔劑存在夾生、粒度合格率低,粒級(jí)組成不夠穩(wěn)定、自身FeO含量不穩(wěn)、TiO2含量高、強(qiáng)度較差等因素,導(dǎo)致粉化嚴(yán)重,轉(zhuǎn)粉率進(jìn)一步升高。外購(gòu)球團(tuán)礦生球多、強(qiáng)度差(轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度只有76-78%)、粉末大,遇到雨雪天氣粉末黏在球上;另外進(jìn)廠焦炭為濕法熄焦,水分較大,焦粉含量較高不可避免。面對(duì)這些情況,煉鐵廠領(lǐng)導(dǎo)用近年來(lái)抓520#高爐槽下篩分工作的成功經(jīng)驗(yàn)(入爐粉末<5㎜的量由8-10%降低到5%,后來(lái)又降低到3%以下,為爐況順行提供了有力的保障),主動(dòng)出擊狠抓3#爐槽下篩分工作,把入爐粉末降到1%以內(nèi)。“粗糧細(xì)作”彌補(bǔ)了原燃料質(zhì)量差的不足,改善了料柱透氣性,從源頭上避免入爐粉末在爐內(nèi)的聚集引發(fā)的爐況波動(dòng)、崩懸料及爐墻結(jié)厚、渣皮不穩(wěn),特別是3#爐不僅擺脫了爐況穩(wěn)定性差的被動(dòng)局面,而且在原燃料條件沒(méi)有好轉(zhuǎn),爐料結(jié)構(gòu)更為復(fù)雜的情況下,爐況保持長(zhǎng)期穩(wěn)定順行,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)步提升。
  2   加強(qiáng)篩分工作的措施
  ⑴2015年元月從上料工序入手,嚴(yán)格控制上料流量、3#皮帶料層厚度,確保了3#篩的篩粉效果,槽下增加篩底清理頻率并安排高爐副工長(zhǎng)專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。上料作業(yè)區(qū)也加強(qiáng)了上料班的力量,在人員減少的情況下,安排責(zé)任心強(qiáng)的職工擔(dān)任上料班的崗(機(jī))長(zhǎng)、作業(yè)長(zhǎng),每天到現(xiàn)場(chǎng)跟蹤管理。煉鐵作業(yè)區(qū)卷?yè)P(yáng)工段也群策群力,出主意想辦法,做好篩底清理。由于全廠上下高度重視,2月初槽下篩粉<5㎜的粉末由以往的5-8%很快下降到2%左右,上倉(cāng)<5㎜的粉末也由10%下降到5-6%。
  2.1改造槽上、槽下振動(dòng)篩
  改造槽下振動(dòng)篩取得令人滿意的效果。通過(guò)全廠上下共同努力,槽下<5㎜的粉末大幅度下降,對(duì)爐況的穩(wěn)定順行起到了“保駕”作用,高爐工長(zhǎng)重視和關(guān)注程度得到根本性轉(zhuǎn)變和提高。廠部通過(guò)對(duì)比,加強(qiáng)篩粉工作后高爐各參數(shù)如:壓差、料柱透氣性、除塵灰等發(fā)生了變化,進(jìn)一步要求三月份<5㎜粉末降到1%。對(duì)此卷?yè)P(yáng)工段和高爐值班室、廠部工藝設(shè)備組感到壓力非常大,在現(xiàn)場(chǎng)多次觀察認(rèn)為,單靠提高清理篩底頻率的辦法已無(wú)法提高篩粉效果。因?yàn)?#爐振動(dòng)篩有很大的缺陷,由于場(chǎng)地環(huán)境限制、篩子面極小且為梳式篩,粉末大、粒度小的原料容易堵塞篩底,下層極不容易清理。因此借鑒2#爐的棒條篩的結(jié)構(gòu)(棒條彈性好、料層容易控制、篩分效果好),首先在5#篩進(jìn)行試驗(yàn),效率非常好,不僅篩分效果明顯(<5㎜的粉末在1%以內(nèi)),而且便于清理,縮短了清理時(shí)間。因此相繼對(duì)8#篩和1#振動(dòng)篩進(jìn)行了改造,3月份小于5㎜的粉末控制在了1%。
  隨著庫(kù)存時(shí)間的延長(zhǎng),成分穩(wěn)定強(qiáng)度好的燒結(jié)礦在1-4月生產(chǎn)中被消耗,剩余的為堆底料和當(dāng)時(shí)由于“花臉”、料溫高、FeO含量和堿度不合格時(shí)外接的燒結(jié)礦。粉化加劇,轉(zhuǎn)粉升高到30%左右,小粒級(jí)燒結(jié)礦增加,加之高爐配加外購(gòu)球團(tuán)生球比例高,在爐內(nèi)惡性膨脹爆裂粉化,料柱透氣性惡化,產(chǎn)生的粉末聚集,嚴(yán)重影響爐內(nèi)煤氣流分布,崩懸料增多,風(fēng)壓、風(fēng)量受限,產(chǎn)量降低。面對(duì)嚴(yán)峻的形勢(shì),廠部要求多種手段并舉,以進(jìn)一步降低入爐粉末,要求上倉(cāng)<5㎜粉末由現(xiàn)在的4-5%進(jìn)一步降低2%以下,槽下入爐<5㎜的粉末<0.5%,廠部、作業(yè)區(qū)每天進(jìn)行抽查,對(duì)達(dá)不到要求的進(jìn)行考核。上料作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)借鑒了槽下篩分效率提高的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合上料3#皮帶的特點(diǎn),對(duì)3#篩子進(jìn)行了針對(duì)性的改造,保留上層的“人字”篩,將下層“人字”更換為棒條篩,篩分效果明顯提高。上料時(shí)將燒結(jié)、球團(tuán)和焦炭、焦丁錯(cuò)開(kāi)交替進(jìn)行,降低焦炭、焦丁因水分高容易粘篩底的情況,同時(shí)提高了篩分效率和更便于清理,。
  2.2制定半倉(cāng)上料制度
  燒結(jié)礦在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中增加粉末(-5㎜)量約2.6-10.3%,礦槽貯存增加的粉末量3.3-4.2%[1]。為減少燒結(jié)礦在轉(zhuǎn)運(yùn)上料過(guò)程中的二次破碎,廠部制定更加嚴(yán)格的上料制度,倉(cāng)位不得低于60%,嚴(yán)禁低料位、空料位卸料,既提高了燒結(jié)礦的利用率,又減少了入爐粉末。
  3        實(shí)施效果
  實(shí)施效果見(jiàn)表1。
  表1  3#號(hào)高爐主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與入爐粉末變化前后對(duì)比
  備注:3#爐入爐焦炭灰分17.8%,硫分0.9%,爐料結(jié)構(gòu):燒結(jié)礦75%+球團(tuán)22%+鈦礦3%,綜合入爐品位52.5%左右。
  煉鐵廠一方面通過(guò)狠抓上倉(cāng)、槽下篩粉工作,另一方面加強(qiáng)燒結(jié)、球團(tuán)各控制參數(shù)及操作過(guò)程的監(jiān)控,進(jìn)一步提高二者的強(qiáng)度。入爐粉末從2015年元月開(kāi)始,大幅度減少,4月份以后<5㎜粉末降到0.8%以下,個(gè)別時(shí)間段在0.5%左右。3#高爐爐況順行程度明顯改善,爐內(nèi)煤氣分布趨于合理,不僅負(fù)荷穩(wěn)步提高,燃料比降低而且爐溫穩(wěn)定率也得以提高,縮小了硅偏差,保證了3#高爐低鈦渣的冶煉。
  4   結(jié)論
  穩(wěn)定順行是高爐冶煉的靈魂和永恒的主題,在鋼鐵市場(chǎng)同質(zhì)化嚴(yán)重,產(chǎn)能過(guò)剩,競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的今天,只有“提質(zhì)降耗”進(jìn)一步降低成本企業(yè)才有立足之地。作為企業(yè)“降本增效”主體的金鐵煉鐵廠,緊緊圍繞高爐生產(chǎn),把“優(yōu)質(zhì)高效煉鐵”和“經(jīng)濟(jì)煉鐵”有機(jī)地結(jié)合起來(lái),立足實(shí)際制定科學(xué)合理的操作方針,及時(shí)準(zhǔn)確地做好中部調(diào)劑,狠抓篩分工作不放松,粗糧細(xì)作,確保高爐爐況穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)高爐生產(chǎn)的“高效、優(yōu)質(zhì)、低耗、長(zhǎng)壽、環(huán)保”。
  5   參考文獻(xiàn)
  [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[m] .北京冶金工業(yè)出版社,2002

文關(guān)鍵詞:

篩分 粉末

責(zé)任編輯:宋欣
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