11月23日早上,隨著回煤車輛的到位,福建煤電公司坎市發(fā)運站篩選樓內(nèi),皮帶機、振動篩、破碎機相繼運轉(zhuǎn)開來,篩選班員們揀矸、敲煤……忙得不亦樂乎。而此時,班長陳甜江卻只是“悠閑”地站在汽車受煤倉邊,撥弄著身旁電源開關(guān)。
“我輕松?以前累得腰酸背痛腿抽筋的你們咋不說,自從裝了這‘神器’,你們倒‘眼紅’了?”對于有些人說陳甜江工作太輕松,他總是如此反駁。
原來,陳甜江所在的崗位汽車受煤倉,是這個站篩選的第一道關(guān)口,每次開機生產(chǎn)得先由回煤車輛從儲煤場將煤炭轉(zhuǎn)運卸入受煤倉,再由受煤倉倉下漏斗的傳送皮帶輸送到各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)。可就是這樣簡單的一道工序,因早先受煤倉卸煤口“無遮攔”,好煤、差煤一概“通吃”,鬧得受煤倉底部小小的下料口,隔三差五就被煤炭中夾塞的木頭、大塊矸石等異物堵塞,累得陳甜江需要沿著傳送皮帶狹小的空間,鉆入煤倉底部進行處理,費時費工費體力,還嚴重影響篩選生產(chǎn)。
為了解決這一難題,該站經(jīng)過論證,自行研制設(shè)計了一臺由數(shù)根廢舊鋼軌和一臺電機組合而成的全自動振動落煤篩。這設(shè)備一安裝,20cm的篩孔不僅阻擋了大部分煤炭“走私物”,自動振動效果又解決了雨天煤炭黏濕入料難的問題,陳甜江所在崗位員工直呼“神器”。
“這樣的‘神器’多點就好了。”有職工向站長劉鋮建言。
而事實上,今年來該站小改小革的步伐從未停止:在揀矸皮帶加裝磁鐵;對破碎機入料口偏小、溜槽坡度小進行防堵改造等技術(shù)革新,減輕了職工的體力勞動,對節(jié)能降耗也起到促進作用。
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