“說起降本節(jié)耗我們綜采一隊多面開花、多點進行從改變工藝流程降低能源消耗、重點抓過程控制提高材料回收、靠修廢利舊減少材料投入,依靠技術革增加經濟效益,與去年同期相比每月電源消耗節(jié)省3375元,材料回率增長17%,技術革新創(chuàng)造效益90余萬元。” 綜采一隊黨支部書記張濤告訴筆者。
改變工藝流程。原來我們工作面開啟設備都是從里向外逐步開啟,都是開啟皮帶→開轉載機→開運輸機→開采煤機,我們綜采一隊為進一步降低電能消耗(因交接班時運輸設備都已開空),改變原來的開機順序更改為從里向外逐步開啟減少設備開機時間,即:開采煤機→開運輸機→開轉載機→開皮帶。讓我們來算一筆賬現(xiàn)我綜采一隊皮帶長900米,皮帶運轉速度為2.5米/秒,電機功率2×250,電費1.5元/度,每班可節(jié)省電費 37.5元,每天可節(jié)省電費112.5元。每月可節(jié)省電費3375元。
抓過程控制。為進一步促進材料回收真正把市場化落實到工作實處,我們按礦下達的產量任務計算出當月推進進尺,根據(jù)進尺計算出每班回收任務,每名職工回收材料交到指定的回收站開具《內部材料回收憑證》,上井后可根據(jù)《內部材料回收憑證》算出相應金額加到自己當班工資,為此我們綜采一隊制定了《材料管理規(guī)定》《回收材料價格體系》和《內部材料回收憑證》,通過這種正向激勵制度促進材料回收工程控制,大大提高回收率,回收率與去年相比增長17%。
技術革新。精細開采一直是許廠煤礦的綠色發(fā)展戰(zhàn)略,該礦綜采一隊擔挑礦生產重任的同時,還做追求精細化開采的創(chuàng)新。一是“我們在轉載機頭、皮帶機頭安設緩沖防破碎裝置,減少塊煤自高處下落時摔碎,實行機尾貼機,單向割煤回采工藝。并在井下生產實踐中得到了好成效。二是增加墊鐵抬高破碎機錘頭高度,從而使塊煤的粒度變大,大大提高了塊煤的回收率。 塊煤產量由原先10%提高到了15%,每天可多出塊煤200余噸、可為礦增收30000余元。
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