11月25日,大冶鐵礦鐵精礦產(chǎn)量超過120萬噸,提前一個月完成全年鐵精礦生產(chǎn)任務(wù),精礦質(zhì)量全部滿足用戶要求,這是該礦全力開展精礦“一條龍”勞動競賽取得的效果。
針對礦石品位“貧富”不均和磁性率“肥瘦”不一給精礦生產(chǎn)帶來的困難,今年來,大冶鐵礦明確了鐵精礦120萬噸的勞動競賽目標(biāo),細(xì)化各項競賽措施,全面掀起鐵精礦“一條龍”勞動競賽熱潮。該礦從礦源著手,尖林山和東采兩個采礦車間合理調(diào)整生產(chǎn)計劃,緊密采掘、轉(zhuǎn)運、運輸、提升等環(huán)節(jié)的聯(lián)系,實現(xiàn)采場礦源及均衡出礦,確保日計劃100%兌現(xiàn)。
同時通過港口礦的及時補(bǔ)充,發(fā)揮短流程快進(jìn)快出的效果,確保選礦精礦生產(chǎn)所需原礦“不斷糧”。結(jié)合破碎、磨選、脫水精礦“一條龍”生產(chǎn)實際,該礦堅持港口礦快進(jìn)快出、自產(chǎn)礦吃干榨盡的原則,強(qiáng)化生產(chǎn)工序銜接,全流程健全“上工序為下工序服務(wù),下工序?qū)ι瞎ば虮O(jiān)督”的工序質(zhì)量控制體系。
破碎“龍頭”工序堅持破碎機(jī)排礦口日常監(jiān)管力度和定期檢測制度,提高破礦效率,確保細(xì)碎-15mm粒度合格率達(dá)到85%以上,控制好“原礦入口關(guān)”和“入磨粒度關(guān)”兩個關(guān)口。磨選“龍身”工序提高磨礦效率,精益浮選、磁選工藝操作,提升“二次溢流粒度合格率”和“金屬回收率”兩類指標(biāo),確保了精礦品位和金屬回收率的齊頭并進(jìn)。
脫水“龍尾”工序加強(qiáng)對陶瓷過濾機(jī)的操作和維護(hù),開展抓斗崗位服務(wù)質(zhì)量“零投訴”活動,力保“弱磁鐵精礦水分”和“精礦輸出合格率”兩項達(dá)標(biāo),全力舞活了精礦生產(chǎn)“一條龍”,為球團(tuán)和公司高爐輸送了“放心糧”。
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