近期有用戶向小編反饋說,他在碎礦工段中,先后引進了1臺C80型顎式破碎機和1臺HP200型圓錐式破碎機,分別用于一、二段破碎作業(yè),中間加1臺3YAHg2160型三層振動篩,構(gòu)成兩段一閉路的破碎工藝流程。
但使用一段時間后發(fā)生了HP200型圓錐
破碎機動錐總成的上、下銅套燒損事故。通過對拆卸下來的零部件進行檢查,發(fā)現(xiàn)動錐和上、下銅套磨損嚴(yán)重,局部磨損約5mm,動錐下銅套受損較嚴(yán)重,表面局部刮損發(fā)黑,內(nèi)徑已經(jīng)縮小1.3mm,如圖2所示。
動錐
襯板表面有較大面積的嚴(yán)重刮痕,刮痕應(yīng)為金屬硬物、異物或濕料造成的,如圖3所示。
4大原因分析
通過對該廠生產(chǎn)情況的了解,得出動錐銅套磨損、燒損的原因可能有如下幾種:
(1)對6個過鐵釋放鋼總成的蓄能器進行壓力檢測,其中5個蓄能器壓力正常(8~8.5MPa),只有4號蓄能器壓力接近于零,造成HP200型破碎機在4號過鐵釋放鋼總成的所在方位的破碎腔局部過載能力下降,動錐傾斜。
?。?)有金屬物、木塊和橡皮等異物進入破碎腔,導(dǎo)致2號動錐在旋轉(zhuǎn)時受力不均勻,發(fā)生嚴(yán)重偏斜,傾斜角度超過允許的最大值,造成動錐上銅套直接與碗形瓦的鋼支架發(fā)生硬性碰撞,使動錐上銅套磨損,進而使動錐下銅套與偏心套的間隙縮小。
?。?)由于沖洗礦石和手選脈石的需要,在3YAHg2160型三層振動篩上,補加了一定流量的工藝沖洗水,導(dǎo)致進入圓錐破碎機的物料水分偏高,流動性降低,造成排礦困難,使動錐總成頂起、傾斜。
?。?)由于該選廠HP200型圓錐破碎機正上方空間較小,緩沖礦倉未能直接安裝在其正上方,而是安裝在距破碎機100多米的地方,起不到調(diào)節(jié)、緩沖和保護作用,造成給礦時斷時續(xù),時多時少,旋轉(zhuǎn)力矩忽大忽小、正向反向交替變化,導(dǎo)致動錐有時順時針、有時逆時針、有時加速、有時減速旋轉(zhuǎn),對動錐上下銅套的損害很大。
上述4種情況均可造成動錐上、下銅套磨損,嚴(yán)重時機體發(fā)熱,進而燒毀上、下銅套。
7項預(yù)防措施
采取以下幾點預(yù)防措施,確保HP200型圓錐破碎機不再發(fā)生動錐總成的上、下銅套燒毀事故。
?。?)降低破碎機給料帶式輸送機上的電磁鐵安裝高度,以便增加除鐵效果;修復(fù)C80型顎式破碎機給料帶式輸送機上的金屬探測器,杜絕金屬等硬物進入破碎腔。
?。?)發(fā)現(xiàn)破碎機的給料帶式輸送機上有木頭、橡皮等異物時,必須立即清除,杜絕異物進入破碎腔。
?。?)嚴(yán)格控制進入圓錐破碎機的物料的含水量。
?。?)將4號蓄能器的壓力控制在8.3MPa,經(jīng)常檢查并及時補充蓄能器的氮氣壓力,并增加1個備用蓄能器。
?。?)在HP200型圓錐破碎機的正上方安裝1個10m?的小緩沖礦倉,以改善給礦的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
?。?)由于進口設(shè)備配件采購周期較長,需提前購置易損件和備件。
?。?)操作人員每班執(zhí)行圓錐破碎機“設(shè)備點檢卡”,大大提高對設(shè)備的認識程度和愛護程度,提高對設(shè)備的保養(yǎng)水平。
上述預(yù)防措施可以有效解決HP200型圓錐破碎機動錐總成銅套燒毀問題。此外,還需對操作、維修和管理人員定期進行技術(shù)培訓(xùn),交流操作、維修和保養(yǎng)經(jīng)驗,以提高操作技能和水平,降低事故率。