在韶關(guān)冶煉廠燒結(jié)系統(tǒng)生產(chǎn)中,鼠籠破碎機是連接干燥窯和混料圓筒的主要設(shè)備,鼠籠破碎機的作用是破碎干燥窯送出的物料。由于鉛鋅礦經(jīng)干燥窯干燥后,部分會結(jié)成團,如果不能進行有效地破碎,使其成為粉狀,就會影響到混料圓筒中物料的混料效果,降低燒結(jié)塊的結(jié)塊率,進而降低產(chǎn)量。隨著我廠產(chǎn)量的不斷提高,原有鼠籠破碎機很多缺陷顯現(xiàn)出來,物料不能得到有效地破碎,上機殼內(nèi)壁結(jié)垢嚴重,小轉(zhuǎn)子內(nèi)塞滿物料,并且故障頻繁,下料斗物料堵塞嚴重,常常被迫停機檢修,嚴重影響生產(chǎn),已不能滿足生產(chǎn)要求。為此,決定對鼠籠破碎機進行改造。
余振(1967―),男,廣東饒平縣人,高級工程師,工程碩士,主要從事
機械設(shè)備研究及設(shè)計工作。
1鼠籠破碎機的結(jié)構(gòu)及其工作原理鼠籠破碎機由支座、大轉(zhuǎn)子驅(qū)動裝置、機殼、大轉(zhuǎn)子、小轉(zhuǎn)子、小轉(zhuǎn)子驅(qū)動裝置、軸結(jié)構(gòu)及進料槽等組成(見)工作時,大轉(zhuǎn)子、小轉(zhuǎn)子在各自驅(qū)動裝置的驅(qū)動下,以相反方向高速旋轉(zhuǎn),此時,待粉碎5.小轉(zhuǎn)子6.進料槽7.小轉(zhuǎn)子皮帶輪8.機座鼠籠破碎機示意圖Fig.的物料從機殼上方的進料槽連續(xù)不斷地進入籠內(nèi),在下落時與高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子上之碎桿相撞,結(jié)塊的物料被打散、粉碎,經(jīng)粉碎的物料從下料斗進入輸送帶輸入混料圓筒,完成破碎工序。
2原鼠籠破碎機存在的問題礦粉被干燥后,進行粉碎是一道重要工序。自1976年建廠以來,該工序一直采用外委設(shè)計制造的鼠籠破碎機完成(生產(chǎn)能力為40 ~60t/h)由于初期產(chǎn)量較低,雖然鼠籠破碎機在生產(chǎn)中出現(xiàn)一些問題,如機殼內(nèi)壁結(jié)垢,適應(yīng)不了物料濕度大時的生產(chǎn)等,但仍能保證正常生產(chǎn);隨著產(chǎn)量的不斷提高,設(shè)備運轉(zhuǎn)達到滿負荷運行,原有鼠籠破碎機的諸多缺陷暴露出來,主要有以下幾點。
2.1機殼結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理機殼及清理門設(shè)計不合理,主要是機殼內(nèi)腔尺寸太小、清理門位置設(shè)置不當,特別是殼頂與大轉(zhuǎn)子碎桿間的距離太小,以至于被高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)子甩出的物料落在殼頂時,未能及時離開,被擠壓在門的內(nèi)壁接口處和機殼頂部角落,發(fā)生積料結(jié)垢;當結(jié)垢增厚到一定程度時,對轉(zhuǎn)子上之碎桿產(chǎn)生磨損,造成碎桿折斷。
2.2大、小轉(zhuǎn)子匹配不合理大、小轉(zhuǎn)子匹配不合理,特別是小轉(zhuǎn)子直徑小,轉(zhuǎn)速慢。由于待破碎物料通過進料槽進入破碎機,物料流量波動較大,當物料流量瞬時增大時,
物料破碎排量跟不上物料流量,致使物料在小轉(zhuǎn)子內(nèi)囤積,尤其在物料濕度大時,囤積情況尤為嚴重,不得不借助人工捅料或停機進行清理。
2.3轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)速度匹配不合理大、小轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)速度直接影響鼠籠破碎機的效率和轉(zhuǎn)子的磨損,由于小轉(zhuǎn)子是物料破碎流程上的第一個環(huán)節(jié),其破碎效果和排料速度決定著設(shè)備的各項技術(shù)參數(shù)。在正常情況下,自由下落的物料被高速旋轉(zhuǎn)的小轉(zhuǎn)子上的碎桿撞擊,并以接近小轉(zhuǎn)子上碎桿的線速度被甩出,剛好與迎面而來的大轉(zhuǎn)子上的碎桿相撞(大轉(zhuǎn)子與小轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向相反)結(jié)塊的物料被高度粉碎。但由表1可以算出,改造前,大轉(zhuǎn)子的線速度為25m/s小轉(zhuǎn)子的線速度為18m/s小轉(zhuǎn)子的線速度過小,造成大、小轉(zhuǎn)子對物料的破碎各自為營,達不到雙層破碎的最佳效果,物料松散程度達不到要求。
2.4軸結(jié)構(gòu)兩端失衡嚴重傳動裝置設(shè)計存在缺陷,軸結(jié)構(gòu)兩端的帶輪與轉(zhuǎn)子的重量匹配不合理,由表1可以算出,改造前,大、小轉(zhuǎn)子軸結(jié)構(gòu)兩端的帶輪與轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的重量差分別為251kg和268kg造成軸結(jié)構(gòu)兩端失衡嚴重,生產(chǎn)時引起劇烈振動,并且經(jīng)常發(fā)生
軸承、電機燒壞和軸被折彎的情況。
3改造方案的確定針對以上存在的問題,擬定兩種改造方案。
改變廠房和基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),將鼠籠破碎機旋轉(zhuǎn)90°擺放,使破碎機出料長邊軸線與輸送帶軸線平行,同時增大破碎機容積,以提高生產(chǎn)能力和解決下料斗堵塞問題。
不改變廠房和原基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),立足于下料斗、鼠籠破碎機本身結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù)的改進,以達到提高生產(chǎn)能力和解決下料斗堵塞問題。
由于鼠籠破碎機安裝在廠房的樓板上,如果采用第一方案,需要拆除樓板(廠房已使用近30年)并重新建設(shè),所需工期長,影響整個流程的生產(chǎn),且需增加投資費用約20多萬元。因此,決定采用第二方案,僅對鼠籠破碎機本身的結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù)進行改進。
4產(chǎn)生問題的原因及解決辦法41改進機殼結(jié)構(gòu)改進上機殼的結(jié)構(gòu),增大機殼內(nèi)腔尺寸和殼頂高度,將機殼內(nèi)腔寬度由460mm增大到536mm(轉(zhuǎn)子寬度不變)殼頂高度亦增加100,以增加大轉(zhuǎn)子與機殼內(nèi)壁空間,使被甩到機殼上的物料能夠及時下落,而不致受擠壓、層層堆積在機殼上;同時設(shè)置新型耐磨橡膠內(nèi)襯,增強內(nèi)壁自潤性,杜絕物料在內(nèi)壁停留并粘結(jié)現(xiàn)象,避免大轉(zhuǎn)子上的碎桿被結(jié)料摩擦而斷裂。
42合理匹配大、小轉(zhuǎn)子直徑由于受廠房空間和結(jié)構(gòu)的限制,如采用增大設(shè)備外形從而需同時增加大、小轉(zhuǎn)子尺寸的方法來提高產(chǎn)量,就必需增大樓板下料口尺寸,這將雷同于第一方案的許多缺陷,且加重下料斗堵塞問題。分析物料運行情況發(fā)現(xiàn),鼠籠破碎機的生產(chǎn)能力主要決定于小轉(zhuǎn)子的排料流量,而本次改造不改變轉(zhuǎn)子的寬度(用B表示)因而,可視排料的橫截面(用A表示)為恒量,生產(chǎn)能力則取決定于物料離開轉(zhuǎn)子時的速度。由可知,物料進入鼠籠破碎機后自由下落根據(jù)自由落體的公式111:vo―物料進入鼠籠破碎機后的自由下落速S―物料下落高度,S=R+H,m;―小轉(zhuǎn)子上碎桿的圓周半徑,m;H―進料口到小轉(zhuǎn)子中心高度,m.由式(3)可知,物料離開小轉(zhuǎn)子時的速度vt與"=大小成正比(見),因此,提高小轉(zhuǎn)子半徑和提高進料口到小轉(zhuǎn)子中心高度,是解決鼠籠破碎機生產(chǎn)能力和物料在小轉(zhuǎn)子內(nèi)囤積的最有效辦法。根據(jù)上述運算結(jié)果和大轉(zhuǎn)子直徑(Y300)的大?。ㄓ涩F(xiàn)有廠房結(jié)構(gòu)和下料口決定),筆者將原來小轉(zhuǎn)子的直徑d由Y700改為Y50,即R由350mm改為475mm,同時將鼠籠破碎機進料口到小轉(zhuǎn)子中心高度H由原來的0增大到150mm,轉(zhuǎn)子寬度B保持不變,根據(jù)轉(zhuǎn)子容積的計算公式:求得小轉(zhuǎn)子改造前的容積(Vi)和改造后的容)分別為:但根據(jù)鼠籠破碎機的工作原理,其生產(chǎn)能力主要體現(xiàn)在排料流量上;卩流量公式:中,A為轉(zhuǎn)子排料截面積,由于轉(zhuǎn)子寬度B保持不變,視A為恒值,由式(5)可看出,排料流量Q與物料下落速度vl成正比。因此,由新告,中國鋁業(yè)青海分公司青海鋁廠、西部礦業(yè)百河鋁業(yè)有限疆眾和股份有限公司等六家企業(yè)被列為第二批符合環(huán)境保責(zé)任公司、青海橋頭鋁電股份有限公司(一期)青海常青鋁護規(guī)定的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)。