隨著礦石處理量的增加以及對礦石粒度要求的提高,對破碎機(jī)的運(yùn)行提出更高的要求,破碎機(jī)潤滑事故及故障逐漸增多,成本消耗增加,究其主要原因是原有潤滑系統(tǒng)問題造成的。因此對破碎機(jī)潤滑系統(tǒng)問題進(jìn)行研究是必要的。
破碎機(jī)按照大類可分為醫(yī)用破碎機(jī)和礦業(yè)破碎機(jī)。其中醫(yī)用碎石機(jī)主要用于結(jié)石的破碎,一般采用共振等方式將結(jié)石破碎,避免手術(shù)帶來的各種風(fēng)險(xiǎn);而礦用破碎機(jī)主要對各類石料進(jìn)行破碎作業(yè),根據(jù)破碎的原理不同和產(chǎn)品顆粒大小不同,又分為很多型號(hào)。破碎機(jī)廣泛運(yùn)用于礦山、冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化學(xué)工業(yè)等眾多部門。
1、存在問題
(1)生產(chǎn)工藝組織不暢,三段破碎難以連續(xù)運(yùn)行。由于破碎機(jī)排礦口調(diào)整對潤滑油溫度影響很大,當(dāng)排礦口調(diào)小時(shí),油溫度變化急速升高,破碎機(jī)不能正常工作。因此,破碎機(jī)排礦口難以調(diào)整到所要求的標(biāo)準(zhǔn),從而造成破碎后的礦石粒度大,達(dá)不到合格要求。形成礦石在中間反復(fù)循環(huán)現(xiàn)象,導(dǎo)致細(xì)碎段礦倉淤堵,造成不能連續(xù)生產(chǎn)的被動(dòng)局面。
(2)破碎機(jī)自身各部件磨損加劇,運(yùn)行穩(wěn)定性差。在破碎機(jī)的實(shí)際運(yùn)行中,直襯套、偏心軸套、球面軸承、橫軸套等軸承部件因潤滑不好常出現(xiàn)因局部過熱而燒蝕、開裂甚至報(bào)廢等現(xiàn)象,破碎機(jī)難以長期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。
(3)備件、材料消耗增加,能耗增加、生產(chǎn)成本較高。由于潤滑油常產(chǎn)生高溫,因此潤滑油很快變質(zhì),耗量增加;且潤滑油泵耗量較大,破碎機(jī)各部件的加速磨損,造成設(shè)備檢修維護(hù)成本增加;礦石粒度在各破碎段難以達(dá)到要求,造成閉路循環(huán)量的增加,篩分設(shè)備及運(yùn)輸設(shè)備磨損增加,能量無謂地消耗在礦石的循環(huán)運(yùn)輸中。
(4)新材料在破碎機(jī)上的使用受到限制。改性尼龍材料取代銅合金作為軸承材料在其它地區(qū)破碎機(jī)上有著成功的使用實(shí)踐,具有極大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,但是因?yàn)槟猃埐牧系母邷胤€(wěn)定性差,對潤滑能力要求較高。在破碎機(jī)上應(yīng)用時(shí)也發(fā)生了失敗的案例。
(5)潤滑站檢修難度大。潤滑站各部件之間空間小,造成油泵檢修、管件更換等檢修工作難度較大。又因油泵壽命較短,使得檢修次數(shù)增加。
2、根據(jù)存在的問題進(jìn)行原因分析:以上問題的出現(xiàn),集中體現(xiàn)出原潤滑系統(tǒng)存在較大的缺陷,細(xì)究其原因如下。
(1)原有供油泵能力明顯不足。原有供油泵采用cB—B125低壓油泵,其最大壓力為1.3 MPa。破碎機(jī)油壓要求在0.08 MPa~2.2 MPa,而該油泵供油壓力長期處于供油要求范圍的下限;且油溫上升到40℃左右時(shí),油壓往往低于0.08 MPa,引發(fā)破碎機(jī)油壓保護(hù)裝置啟動(dòng),破碎機(jī)因低壓保護(hù)而停止運(yùn)行。而且,該油泵使用壽命較短,使用時(shí)間在15天左右,此后因油泵內(nèi)泄,造成油泵因供油量不足而被迫更換新的油泵。
(2)潤滑站空間布置過于集中,存在諸多問題。①油泵采用立式安裝,油泵浸于潤滑油中,其運(yùn)轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的熱量直接被潤滑油吸收,不利于潤滑油冷卻,同時(shí)油泵自身散熱也較差。油泵吸油口位置較高,一旦油箱面降低,吸油口易產(chǎn)生吸空現(xiàn)象,油泵出現(xiàn)氣蝕的機(jī)率增大。油泵直接安裝在油箱頂蓋上,檢修人員必須站到油箱上對油泵進(jìn)行檢修,安全性差;②潤滑站的油泵部件、過濾器、冷卻器、管件集中安裝在油箱頂蓋,檢修空間小。同時(shí),造成管路彎頭增多,沿程損失加大,進(jìn)一步削弱了潤滑站的供油能力。其次,油泵頂蓋開孔較多,油箱密封較差,潤滑油中易進(jìn)入粉塵和清洗水;③油箱自身構(gòu)造存在缺陷,下部無檢修人孔,而又不能通過上部對箱底進(jìn)行清理,僅憑油箱放油孔難以將油箱內(nèi)沉積雜質(zhì)徹底清理干凈,最終影響潤滑油油質(zhì)。
3、破碎機(jī)潤滑系統(tǒng)的全面改造和使用效果:單機(jī)潤滑改造工業(yè)試驗(yàn),取得了理想的結(jié)果。在進(jìn)行局部調(diào)整后對其它破碎機(jī)進(jìn)行全面推廣,實(shí)現(xiàn)潤滑系統(tǒng)全面改造。
(1)直接經(jīng)濟(jì)效益。降低備件、材料消耗,年成本降低30多萬元,油泵使用壽命達(dá)到十個(gè)月以上。
(2)生產(chǎn)工藝組織得到改善。破碎機(jī)排礦口可以調(diào)整到較小值,實(shí)現(xiàn)了破碎機(jī)的長期穩(wěn)定高效運(yùn)轉(zhuǎn),年處理礦石量大幅增加,礦石粒度合格率明顯提高。
(3)為后續(xù)技術(shù)改造奠定基礎(chǔ)。由于潤滑系統(tǒng)改造的成功,為新材料在破碎機(jī)上的應(yīng)用提供了前提條件。從2009年至2011年期間,改性尼龍材料取代銅合金作為軸承材料在破碎機(jī)上的應(yīng)用通過試驗(yàn)并迅速推廣。到目前為止,直襯套、錐襯套已全部改為尼龍襯套,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
破碎機(jī)廠家也應(yīng)該從用戶的角度出發(fā),根據(jù)破碎機(jī)設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行整改,這樣才能研制生產(chǎn)出符合用戶需求的破碎機(jī),滿足生產(chǎn)的要求。
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