神寧集團(tuán)為使太西洗煤廠二分區(qū)原煤系統(tǒng)工藝更加流暢,進(jìn)一步增強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性,降低原煤系統(tǒng)故障率,連日來,該廠二分區(qū)機(jī)修、儲(chǔ)運(yùn)車間聯(lián)合開展原煤系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),全面查補(bǔ)原煤系統(tǒng)“短板”,確保系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。技術(shù)人員對(duì)原煤系統(tǒng)重點(diǎn)設(shè)備破碎機(jī)、篩分機(jī)、皮帶機(jī)等的運(yùn)行進(jìn)行檢查。整個(gè)技術(shù)攻關(guān)改造工作預(yù)計(jì)與6月底結(jié)束。
為確保攻關(guān)活動(dòng)進(jìn)度與質(zhì)量,廠制定了詳細(xì)的攻關(guān)計(jì)劃,由技術(shù)人員對(duì)原煤系統(tǒng)重點(diǎn)設(shè)備運(yùn)行過程中的電流、溫度、振動(dòng)、傳動(dòng)裝置運(yùn)轉(zhuǎn)及齒板松動(dòng)等情況進(jìn)行檢查、測(cè)量和記錄,通過數(shù)據(jù)比對(duì)分析查找影響系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定的主要原因,有針對(duì)性地制定技術(shù)改造方案并組織實(shí)施。針對(duì)113破碎機(jī)鏟車入料難以均勻?qū)ζ扑闄C(jī)沖擊較大、破碎機(jī)入料溜槽內(nèi)滑篩容易出現(xiàn)卡堵、209、212皮帶減速器噪音大且漏油嚴(yán)重及113破碎機(jī)齒板磨損嚴(yán)重造成破碎效果不明顯等具體問題,攻關(guān)小組先后提出對(duì)破碎機(jī)入料溜槽、滑篩等實(shí)施技術(shù)改造,對(duì)209皮帶減速器實(shí)施提速改造、對(duì)113破碎機(jī)齒輥實(shí)施整體更換,在原煤系統(tǒng)入料刮板機(jī)處加裝除鐵器等改造方案,并積極組織實(shí)施。
在113破碎機(jī)齒輥更換過程中,由于該破碎機(jī)周邊空間狹小,無法進(jìn)行整體拆除與更換,檢修中心認(rèn)真勘查現(xiàn)場(chǎng),提出先行拆除破碎機(jī)箱體前后護(hù)板、聯(lián)軸器連接、軸承上端蓋等輔助設(shè)備,再將破碎機(jī)齒輥整體運(yùn)出,整個(gè)齒輥長(zhǎng)3.29米,重達(dá)6.5噸,需經(jīng)過三次直角轉(zhuǎn)變才能將齒輥從軸承座吊出,在狹小的空間里,檢修人員在屋頂上安裝12個(gè)電動(dòng)、手動(dòng)葫蘆,將破碎機(jī)齒輥一點(diǎn)點(diǎn)向外移出,現(xiàn)場(chǎng)安檢員關(guān)注著每一個(gè)工作細(xì)節(jié),確保檢修工作安全進(jìn)行,對(duì)更換下來的舊齒輥,機(jī)修中心將對(duì)磨損齒板進(jìn)行堆焊、修復(fù),準(zhǔn)備再次復(fù)用。隨著時(shí)間的慢慢推進(jìn),該系統(tǒng)其他各項(xiàng)改造項(xiàng)目也在按計(jì)劃進(jìn)行,整個(gè)技術(shù)攻關(guān)改造工作預(yù)計(jì)與6月底結(jié)束。
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