長(zhǎng)鋼公司煉鐵廠降低返礦率增效益
2014-08-19來源:環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)
面對(duì)市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì),長(zhǎng)鋼公司煉鐵廠通過加強(qiáng)篩分管理、規(guī)范工藝制度、強(qiáng)化高爐穩(wěn)順等措施,使全廠高爐七月份的燒結(jié)返礦率由12.96%降低到10.74%,月增效240余萬(wàn)元。
高爐返礦是指燒結(jié)礦在入爐前經(jīng)過篩分后的篩下物。返礦需再次經(jīng)過燒結(jié)工序加工,會(huì)增加生產(chǎn)成本。為降低成本,該廠在降低高爐返礦率上狠下功夫。他們加強(qiáng)高爐槽下班組篩分管理,嚴(yán)控降返礦率的關(guān)鍵參數(shù)。并根據(jù)《煉鐵技術(shù)管理專業(yè)考核辦法》的要求,把返礦粒度大于5毫米的,控制在25%的范圍內(nèi),作為槽下班組控制返礦率的目標(biāo)。該廠技術(shù)人員跟蹤現(xiàn)場(chǎng)作業(yè),從高爐的倉(cāng)儲(chǔ)量、來料質(zhì)量、篩分質(zhì)量到最后的返礦率,制定出符合生產(chǎn)的控制目標(biāo)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),保證了工序間的穩(wěn)定,提升了各工序間的生產(chǎn)控制能力。同時(shí),該廠生產(chǎn)科積極與燒結(jié)廠進(jìn)行信息溝通,內(nèi)外兼顧,在保證來料的情況下,合理利用燒結(jié)料,各崗位職工各司其職,嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),努力為燒結(jié)礦返礦率的降低創(chuàng)造條件。他們還對(duì)原燃料管理制度進(jìn)行了重新修訂,進(jìn)一步細(xì)化了燒結(jié)礦篩分管理,加大了
振動(dòng)篩檢查力度,做到每月對(duì)燒結(jié)礦的篩分情況抽檢次數(shù)不少于3次,并落實(shí)到崗、責(zé)任到人。通過對(duì)篩分?jǐn)?shù)據(jù)的整理、匯總分析和減小料倉(cāng)下料口的開度、縮小振動(dòng)篩篩網(wǎng)孔徑的辦法,降低了返礦率。針對(duì)入爐燒結(jié)礦粒度變小給高爐操作帶來困難,該廠建立燒結(jié)質(zhì)量變化信息聯(lián)動(dòng)機(jī)制,加強(qiáng)溝通,綜合判斷來料情況并進(jìn)行調(diào)節(jié)。他們還不斷強(qiáng)化高爐上下部制度調(diào)節(jié),加快適應(yīng)燒結(jié)料變化。值班工長(zhǎng)在生產(chǎn)組織上與生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、原料等管理人員和崗位操作職工加強(qiáng)溝通,24小時(shí)嚴(yán)密巡查監(jiān)控,嚴(yán)格記錄燒結(jié)返礦率變化,并制定出應(yīng)對(duì)方案,確保高爐穩(wěn)定順行,為降低燒結(jié)返礦率創(chuàng)造了條件。
責(zé)任編輯:宋欣
環(huán)球破碎機(jī)網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:(點(diǎn)擊查看)
