長鋼燒結(jié)廠通過對(duì)R-5、R-6、R-7帶實(shí)施“小手術(shù)”,實(shí)現(xiàn)了四輥破碎機(jī)螺絲拉桿月消耗1個(gè)的降本目標(biāo),降低了材料消耗,提高了四輥破碎機(jī)作業(yè)率,保證了焦粉粒度達(dá)標(biāo)率。
四輥破碎機(jī)在燒結(jié)生產(chǎn)中主要是將進(jìn)廠焦粉破碎至0-3mm以滿足燒結(jié)生產(chǎn)需要。螺絲拉桿是保證焦粉粒度達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵機(jī)構(gòu),主要用于緊固與固定兩對(duì)輥?zhàn)拥?a href='http://m.chezhuml.cn/product/s127.html' target='_blank'>軸承座。由于焦粉沿皮帶橫向布料不勻?qū)е侣萁z拉桿斷裂月均消耗達(dá)3個(gè)以上。
面對(duì)螺絲拉桿斷裂嚴(yán)重這一難題,職工們對(duì)皮帶架和下料斗出料口進(jìn)行了兩次“小手術(shù)”,保證了被破碎焦粉沿對(duì)輥全長均勻分布,最大值與最小值相差≤0.5cm。
一是改造R-5、R-6、R-7帶皮帶架,將凹式皮帶架改為水平托輥支撐架,并在下皮帶頭尾輪兩側(cè)各加焊一組擋輪。首先對(duì)進(jìn)入四輥破碎機(jī)輥面之前的
皮帶機(jī)上焦粉沿橫向布料情況進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,多次根據(jù)焦粉破碎情況現(xiàn)場測量支架寬度,發(fā)現(xiàn)進(jìn)入輥面的焦粉沿皮帶橫向布料不勻,呈山丘狀,中間厚,兩邊薄,最大值11.1cm,最小值0.1cm,相差達(dá)11cm,超過標(biāo)準(zhǔn)要求。于是,他們決定對(duì)皮帶架進(jìn)行更換,利用破碎間隙對(duì)“手術(shù)”后的皮帶進(jìn)行試運(yùn)行。運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)皮帶由于兩邊不再受到皮帶輪的限制,沒有任何阻力,出現(xiàn)了嚴(yán)重跑偏現(xiàn)象。于是,在下皮帶頭尾兩側(cè)各加焊一組擋輪,開機(jī)進(jìn)行試運(yùn)行,皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)正常,不再出現(xiàn)跑偏現(xiàn)象,且皮帶上的焦粉中間與兩邊的分布情況得到了極大改善,第一項(xiàng)“小手術(shù)”實(shí)施成功。
二是改造R-5、R-6、R-7帶下料斗,將3條運(yùn)送焦粉的下料斗出料口由500mm加寬至635mm,采用12mm厚的鋼板、50mm角鋼加工制作下料斗。試車過程中由于加寬下料斗口,導(dǎo)致皮帶兩邊撒料嚴(yán)重,他們在出料口兩側(cè)設(shè)計(jì)兩塊擋料馬槽皮,并協(xié)調(diào)檢修工在兩側(cè)加焊螺絲用于固定馬槽皮。安裝好馬槽皮后,兩邊撒料現(xiàn)象不再存在,但是在用插板調(diào)節(jié)料量時(shí)出現(xiàn)出料量不均勻的現(xiàn)象。對(duì)此,他們對(duì)下料斗插板進(jìn)行“手術(shù)”,將橫式插板改為豎式插板,位置改在出料方向處,下料斗出料插板經(jīng)過“手術(shù)”后,出料均勻,消除了棚倉現(xiàn)象的發(fā)生。
經(jīng)過兩輪的“小手術(shù)”,1號(hào)—3號(hào)四輥破碎機(jī)焦粉沿皮帶橫向布料情況為最大值4.2cm,最小值3.8cm,相差0.4cm,不超0.5cm,焦粉沿皮帶橫向布料均勻一致,四輥破碎機(jī)破碎后,-3mm破碎粒度合格率達(dá)到80%以上,大大降低了四輥破碎機(jī)螺絲拉桿消耗。