近日,中國(guó)鋁業(yè)山西分公司第一氧化鋁廠以課題攻關(guān)為抓手,強(qiáng)力推進(jìn)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型,針對(duì)原料車間1號(hào)堆料機(jī)主皮帶‘壓死’故障問題,該廠原料車間維護(hù)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)于樹偉組織骨干成員,成立運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型工作組,建立“減少皮帶壓停事故故障率”攻關(guān)課題,成功探索出減少皮帶壓停故障的好方法。
據(jù)介紹,原料車間1號(hào)堆料機(jī)是鋁土礦石堆放的主要設(shè)備,由于系統(tǒng)流程與分公司1號(hào)鐵路線自卸車系統(tǒng)相連,它的穩(wěn)定運(yùn)行直接影響到自卸車的運(yùn)輸效率。隨著鋁土礦存儲(chǔ)任務(wù)的增大,1號(hào)堆料機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率由原來(lái)的35%提高到了50%以上,主皮帶經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的連續(xù)運(yùn)行,壓停故障的頻率增大,該廠平均每月處理皮帶壓停故障的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)150個(gè)小時(shí)。
在頭腦風(fēng)暴分析會(huì)上,該廠綜合班骨干侯向陽(yáng)和任建斌提出了“收縮主皮帶配重鋼絲繩”和“將皮帶縮減再重新膠接好”兩個(gè)解決方法,均存在一定的局限性。連續(xù)否決了兩個(gè)方案后,于樹偉組織全班人員對(duì)堆料機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行全面梳理,尋找突破口。經(jīng)多次觀察,他發(fā)現(xiàn)主動(dòng)滾筒下方的實(shí)心輥位置偏下是皮帶打滑的重要原因,并提出減小皮帶和主動(dòng)滾筒的夾角的建議。
在探索減小皮帶和主動(dòng)滾筒夾角對(duì)于減少皮帶壓停故障是否有效的過程中,于樹偉首先用卷尺采集了各項(xiàng)數(shù)據(jù),并利用工具將1號(hào)堆料機(jī)西機(jī)頭主動(dòng)滾筒與實(shí)心輥的距離由原來(lái)的1.5米縮短至1米,將實(shí)心輥沿水平方向抬高0.35米,大大增強(qiáng)了皮帶與滾筒之間的摩擦力,有效解決了堆料過程中的主皮帶壓死問題。
據(jù)悉,改造后,堆料機(jī)每月可節(jié)約材料費(fèi)近4000元,每月可降低電耗4000余元,每列鋁土礦卸車用時(shí)可縮短1.5小時(shí),提高了自卸車使用效率。
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