首鋼水鋼公司煤焦化公司干部職工細心地發(fā)現(xiàn),原料車間粉碎機每次換下來的錘頭兩邊磨損都不大,減掉后,既可以節(jié)省備件消耗,又能節(jié)約電量。
機械點檢員蒙黔峰經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),粉碎機兩側(cè)的錘頭磨損不大,說明在煤粉碎過程中沒有起多大作用。同時他在網(wǎng)上搜尋相關(guān)資料,了解到國內(nèi)有企業(yè)把粉碎機的錘頭改為雙螺旋排布,成功地減少了粉碎機的錘頭,而且又可以用于調(diào)節(jié)粉碎細度。
經(jīng)過半個月時間的研究,蒙黔峰提出了重新排列錘頭的方案,將單機錘頭由原來的70個減少到50個,粗略估算,一年大概可節(jié)約費用支出20萬元。
新的排錘方法首先在2號粉碎機上進行了試驗,粉碎機運行平穩(wěn),抽檢煤樣細度符合標準。隨即,車間又在1號粉碎機上進行了推廣,一切正常。粉碎機錘頭排布方式改變以后,通過實際生產(chǎn)運轉(zhuǎn)觀察統(tǒng)計,粉碎機每小時可節(jié)電近60千瓦時;按照原有的3臺套粉碎錘頭,每套70個錘頭計算,可節(jié)約錘頭60個,節(jié)約錘頭成本16800元左右,每年還可節(jié)約錘頭磨損焊接焊條成本3000余元;縮短了現(xiàn)場工人配換錘時間,降低了勞動強度;現(xiàn)場環(huán)境噪聲和振動較改進前明顯減小,優(yōu)化了粉碎機崗位作業(yè)環(huán)境。
取得了效果,蒙黔峰并沒有放棄對粉碎機錘頭改進。經(jīng)過深入研究,他又重新修改了粉碎機錘頭方案,將錘頭數(shù)減到35個,只有原來的一半。這樣一來,既節(jié)省了相關(guān)費用,又保持了粉碎機轉(zhuǎn)子的平衡,煤的細度也得到了保證。
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