中煤集團(tuán)大屯公司徐莊煤礦著力培養(yǎng)和激發(fā)職工的群眾性技術(shù)創(chuàng)新活力,對(duì)影響安全生產(chǎn)和淘汰落后的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行“手術(shù)還原”、“肢體嫁接”,職工“智造”使不少影響安全生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題迎刃而解,陳舊設(shè)備“起死回生”煥發(fā)出青春,維護(hù)和保障了正常生產(chǎn)次序。
上倉(cāng)運(yùn)輸系統(tǒng)方形溜槽易造成“堵倉(cāng)”,影響運(yùn)輸效率,對(duì)安全帶來(lái)隱患。皮帶管理科針對(duì)此現(xiàn)象,組織職工反復(fù)研究,再三試驗(yàn),創(chuàng)新改造了可以360°旋轉(zhuǎn)的不銹鋼圓形溜槽。這種溜槽以120°旋轉(zhuǎn)一次,三面反復(fù)循環(huán)使用,不僅壽命提高三倍,而且煤流系統(tǒng)更順暢,安全隱患得以消除。
他們還針對(duì)上倉(cāng)選矸系統(tǒng)中的脫水篩故障率高、耗能多實(shí)際,自行設(shè)計(jì)了底部帶有“迷宮孔”的疏煤溜槽,成功將兩部脫水篩代替。而且該溜槽不使用電力,且達(dá)到與原來(lái)相同的脫水效果。改造后,一年可節(jié)約電費(fèi)40余萬(wàn)元。“小技改”做出大文章。
機(jī)電科針對(duì)主井提升能力低,難以滿足生產(chǎn)實(shí)際需要難題,組織技術(shù)人員開展“降低主井提升循環(huán)時(shí)間” 課題攻關(guān),先后利用6個(gè)多月時(shí)間,對(duì)7個(gè)末端因素、2條主要原因分別制定對(duì)策展開技術(shù)攻關(guān)。
改造后,主井每個(gè)提升循環(huán)時(shí)間比原來(lái)耗時(shí)縮短了3秒鐘,每天可多提煤103噸,礦井年可多產(chǎn)原煤34100噸,多創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益562.6萬(wàn)元,節(jié)省了人工維護(hù)成本和時(shí)間,增加了礦井提煤量,消除了小馬拉大車安全隱患弊端。
該礦整個(gè)皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)共有15條主皮帶,全長(zhǎng)1萬(wàn)余米,由于井下現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)特殊條件,常常造成皮帶撕、卡、堵事故的發(fā)生。為消除安全隱患,確保萬(wàn)米運(yùn)輸長(zhǎng)龍的安全順暢,運(yùn)輸科根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考察以及事故造成的直觀原因,組織人員在給煤機(jī)出料口處各安裝一臺(tái)永磁式除鐵器和一臺(tái)破碎機(jī)。
皮帶機(jī)運(yùn)行時(shí),如有鐵器經(jīng)過(guò)可自動(dòng)被吸起來(lái),并被除鐵器的出料皮帶機(jī)運(yùn)到出料礦車內(nèi),大煤塊則被分送到破碎機(jī)內(nèi),解決了“棚倉(cāng)”和“竄倉(cāng)”兩個(gè)主要癥結(jié),杜絕了皮帶撕、卡、堵事故。目前,皮帶系統(tǒng)事故時(shí)間從9.5小時(shí)/月,降到了2.8小時(shí)/月,月可多創(chuàng)效益133萬(wàn)元。
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