目前,在電解鋁廠的生產(chǎn)過(guò)程中,多數(shù)廠家仍采用500T油壓破碎機(jī)對(duì)整塊炭塊進(jìn)行破碎,或采取人工方式對(duì)整塊炭塊進(jìn)行先期分解,然后再利用顎式破碎機(jī)對(duì)分解后的炭塊進(jìn)行再次破碎。500T油壓破碎機(jī)主要是通過(guò)液壓原理對(duì)殘極炭塊進(jìn)行積壓,來(lái)實(shí)現(xiàn)破碎目的。但其單塊破碎所需時(shí)間較長(zhǎng),以至于其處理能力僅維持在6~8塊/h。而液壓系統(tǒng)油路復(fù)雜,密封狀態(tài)難以維持,頻繁出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,導(dǎo)致設(shè)備環(huán)境污濁。因而需要經(jīng)常停機(jī)維護(hù),且備件供貨周期較長(zhǎng)。
綜上所述,將500T油壓破碎機(jī)用于整塊炭塊的破碎,運(yùn)轉(zhuǎn)率低下,維護(hù)成本極高,工作環(huán)境惡劣,設(shè)備工作效率偏低。而企業(yè)不惜高價(jià)對(duì)上述設(shè)備的選擇,源于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)當(dāng)中尚無(wú)更好的替代設(shè)備。有些企業(yè)也曾嘗試以大規(guī)格鄂式破碎機(jī)來(lái)代替500噸油壓破碎機(jī),但大多數(shù)破碎機(jī)廠家缺乏針對(duì)性的研究和科研實(shí)力,使得普通大規(guī)格鄂式破碎機(jī)在破碎殘極炭塊生料時(shí),炭塊在破碎腔中出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間上下竄動(dòng),卻不能實(shí)現(xiàn)破碎,仍要進(jìn)行人工的先期分解,不僅加大了人工勞動(dòng)強(qiáng)度,粉塵侵害了操作者的身體健康,同時(shí)生產(chǎn)效率低下。對(duì)此,我們機(jī)電設(shè)計(jì)研究院的技術(shù)人員,對(duì)大規(guī)格鄂式破碎機(jī)的結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)深入分析研究,反復(fù)試驗(yàn),較終成功研制出了陽(yáng)極炭塊整塊殘極推薦破碎機(jī),并獲得國(guó)家專利證書。
與500T油壓破碎機(jī)相比較,由于我們研制的設(shè)備采用了顎破的基本原理,同時(shí)對(duì)其細(xì)節(jié)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)性的改進(jìn),而破碎功能完整依靠機(jī)械原理來(lái)實(shí)現(xiàn),因此其可靠性更強(qiáng),故障率極低,維護(hù)成本自然低廉,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)率極高,河南某鋁業(yè)公司于2010年使用我公司研制的整塊炭塊破碎機(jī)后,至今基本未更換過(guò)備品備件,即基本實(shí)現(xiàn)了零維護(hù)。更為重要的是,無(wú)論是處理生塊或是熟塊,其破碎過(guò)程僅需30秒,若將加料時(shí)間也計(jì)算在內(nèi),其單臺(tái)設(shè)備的處理能力,達(dá)到了30~40塊/h,由此可見(jiàn),其設(shè)備效率有了大幅度提高。而初期投入的采購(gòu)成本僅為500T油壓破碎機(jī)二分之一。
目前,我公司研制并推向市場(chǎng)的YHPE9012整塊炭塊推薦破碎機(jī),已經(jīng)新安萬(wàn)基鋁業(yè)、營(yíng)口忠旺、中鋁連城分公司等幾家大型鋁業(yè)公司投入運(yùn)行,且運(yùn)行狀態(tài)良好,達(dá)到了設(shè)計(jì)預(yù)期。
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